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創(chuàng)新賦能 | 西王糖業(yè)以創(chuàng)新為引領(lǐng) 聚焦全員創(chuàng)效
創(chuàng)新創(chuàng)造促發(fā)展,節(jié)能降耗增效益。西王糖業(yè)公司立足生產(chǎn)實(shí)際需要,不斷激發(fā)全員創(chuàng)新意識(shí)、營(yíng)造創(chuàng)新氛圍,開展了富有成效的技改創(chuàng)新和工藝優(yōu)化,成果喜人。
在糖業(yè)公司食用糖三廠,干部職工根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際,開展了金點(diǎn)子及降耗技改小組討論等活動(dòng),對(duì)水幕除塵系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),將原先獨(dú)立運(yùn)行的五套循環(huán)泵進(jìn)行兩兩串聯(lián),從而節(jié)省下兩臺(tái)泵,每年可省電費(fèi)20余萬元。運(yùn)行三個(gè)月以來,完全滿足環(huán)保生產(chǎn)需求,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
此外,食用糖三廠還完成了對(duì)結(jié)晶工段螺桿泵萬向節(jié)的自主創(chuàng)新改進(jìn)、對(duì)大罐攪拌的自主維保,既降低維修費(fèi)用,又延長(zhǎng)了設(shè)備使用周期。兩個(gè)月來,食用糖三廠共完成大小技改創(chuàng)新10余項(xiàng),對(duì)提升生產(chǎn)效率,降低運(yùn)行成本起到了積極作用。
葡萄糖酸鈉廠自7月份實(shí)施“五定”管理以來,職工自主管理和創(chuàng)新意識(shí)不斷增強(qiáng)。近期他們?cè)谘膊槠陂g發(fā)現(xiàn),成品線系統(tǒng)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,并立馬著手研究論證,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了改造。“這個(gè)方案是由我們車間職工提出來的,方案提出來之后,由我們廠部技術(shù)管理人員和技術(shù)部門進(jìn)行探討,最后決定由我們自行安裝多葉式風(fēng)閥門。方案實(shí)施后,一個(gè)是改善了我們車間職工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境,再一個(gè)就是提高了設(shè)備利用率。”西王糖業(yè)酸鈉廠生產(chǎn)主任聶學(xué)東表示。
此外,酸鈉廠大力激發(fā)職工的積極性創(chuàng)造性,對(duì)各工段節(jié)能降耗點(diǎn)進(jìn)行深入挖潛,推動(dòng)節(jié)能降耗工作持續(xù)開展。
不僅是酸鈉廠和食用糖三廠,淀粉一廠氣浮機(jī)溢流管道技改、糊精廠包裝間復(fù)檢秤修舊利廢等多項(xiàng)技改技措、自主維保層出不窮,呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的喜人局面。一系列創(chuàng)新活動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)了全員創(chuàng)新意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),營(yíng)造出了崇尚創(chuàng)新、鼓勵(lì)創(chuàng)新、人人創(chuàng)新的良好氛圍,不斷推動(dòng)創(chuàng)新工作走向深入。